低温退火对高频平面变压器用等离子体喷涂MnZn铁氧体的影响
1引言
对高频段用变压器磁心材料的重要要求之一,就是电阻率高。使材料形成细晶粒微观结构和晶粒边界电阻率占优势,方可满足这条要求。采用传统烧结法制造MnZn铁氧体,一般是通过控制氧分压在1200~1300℃烧制而成,以生成较小的晶粒(5~10μm)。添加少量CaO或Al2O3,在晶粒边界形成一层薄的绝缘膜,以提高电阻率。
等离子体喷涂,是用来制造平面变压器、电感器等用MnZn铁氧体磁心一项十分引人注目的技术。这种工艺的优点在于能将磁层直接沉积在基片上,使变压器体积显著缩小,并最终获得具有复杂几何结构的形状。但是,在喷涂过程中Zn和氧的损失不仅会产生过量的Fe2+,还会大大降低铁氧体涂层的电阻率,而且会降低软磁性能。估计,优化沉积条件可以改良涂层的性能。研究证明,在空气中将涂层加热到500℃退火120分钟,电、磁性能都得到改善,使其达到实用的水平。应用改进的Koops模型,经过高频测量分析,获得了铁氧体涂层晶粒和晶粒边界的电阻率,并用这些数据研究了低温退火对MnZn铁氧体涂层的影响。
2实验程序
把成份为Mn0.52Zn0.48Fe2O4的MnZn铁氧体粉(Steward FLP-1510)等离子体喷涂到MgAl2O涂Ti的基片上。铁氧体涂层厚120~150μm。使喷涂态样品在空气中以500℃退火达120分钟。用CuKα辐射源,经过X射线衍射(XRD)分析鉴别相成份。运用扫描电镜(LEO 1550型场发射枪),完成微观结构的分析。通过X射线的能量散射分析(EDAX),检验金属元素的浓度。在阻抗分析仪(HP4294A)上,对MnZn铁氧体涂层进行阻抗分析。用四探头法取得表面电阻值,并在单独测定涂层的厚度之后将其转换成体积电阻率ρ。在振动样品磁强计(DMS 880型)上,测定独立式涂层的饱和磁化强度QS(emu/g)和矫顽力Hc(Oe)。在样品中央钻一个孔并在周围绕上六匝绝缘铜线,制得闭合回路电感器。用阻抗分析仅在10kHz~10MHz内测量电感值,并转换成起始磁导率。
3结果与讨论
扫描电镜(SEM)图象[图1(a)和(b)]揭示,喷涂的MnZn铁氧体涂层具有典型的热喷射涂层的微观结构,由一个个平板堆叠而成。每个平板都含有结晶完善的柱晶。这些柱晶垂直于基片平面生长,并在溶液滴固化过程中沿温度梯度排列。这些晶粒的晶界与氧扩散源(表面,层间裂纹、气隙)紧密相连,在退火时为氧提供便于扩散的通道。这种特殊的微观结构,使其通过低温退火过程能够提高MnZn铁氧体涂层的电阻率。采用传统的陶资工艺,添加有CaO或B2O3玻璃的MnZn铁氧体,在温度低于1000℃时不能形成完善的结晶体。运用SEM显微照片的随机直线截取法,确定了喷涂态和退火铁氧体涂层平均晶粒尺寸与晶界厚度,并列于表1中。等离子体喷涂MnZn铁氧体的平均晶粒尺寸小于用传统烧结法制得的MnZn铁氧体晶粒,晶界厚度的大小相同。利用这些数据,确定晶界厚与晶粒尺寸之比(厚度比)X=2×10-2,在Koops的工作中为0.45×10-2,用这个数据算出晶界和晶粒的电阻率。
用四探头法测定喷涂态MnZn铁氧体涂层的体积电阻率,ρ比传统烧结MnZn铁氧体的值低2个数量级,这是因为有过量Fe2+的存在,从而增大了Fe2+和Fe2+间的跳跃式电导。在空气中将涂层加热至500℃退火120分钟后,这个ρ值提高了4个量级(见表2)。根据Koops模型,用等效电路模拟这种晶粒结构的铁氧体,获得了复合的阻抗曲线(图2)。以实际阻抗(Zreal)轴截取复合阻抗曲线,可以得到晶界电阻Rgb和晶粒电阻Rg值。已知晶界与晶粒之厚度比X,可将Rgb和Rg转换成晶界电阻率ρgb和晶粒电阻率ρg(表2)。可见,退火之后ρgb值增大至与ρ同量级的数字,而ρg值仍保持不变。图3的X射线衍射(XRD)图谱表明,在退过火的MnZn铁氧体涂层形成了少量的Fe2O3[图形(3)],表明Fe2+被氧化成了Fe3+。估计,Fe2+的氧化主要发生在晶界区,在低温退火时这个区域会为氧提供易扩散通道。ρgb值增大可解释为Fe2+/Fe3+比值减小,从而阻止跳跃式电导的结果。四探头测量的结果,通过阻抗分析并用ρ=ρg+xρgb检验,其间十分吻合。
使用振动样品磁强计(VSM)检验喷涂态MnZn铁氧体涂层的磁性能,得到饱和磁化强度σS=55emu/g和矫顽力HC=122Oe,相应料粉的值是σS=83.3emu/g和HC=7.4Oe。涂层这样高的HC值可归咎下述几个原因:(1)在喷涂过程中的Zn损失会改变金属间的比率,即将喷涂料粉的Mn:Zn:Fe=(7.4:16.4:66.5)变成了喷涂态涂层的18.8:7.7:74.5,从而损害了软磁性能。(2)晶粒尺寸小也会导致高HC值,图4显示,经过低温退火后,σS提高35%,而HC值下降了30%。
在等离子喷涂过程中,熔融MnZn铁氧体液滴的快速固化,可将非平衡分布中的Zn原子俘获在尖晶石结构的八面体位和四面体位。在快淬CuFe2O4和MgFe2O4时也报道过类似的结果。σS值的提高,可归因于退火后Zn全移到四面体位,定域再分布,导致净磁矩增加。最近,对共沉淀MnZn铁氧体的扩展射线吸收精细结构(EXAFS)分析时,也发现了类似的现象。喷涂态涂层的组分因Zn的损失而变得不均匀,退火后则变成了比较均匀的状态,用EDAX测量已确认这点。Mn和Zn的长程重新分布将使总的λ减小,相信,这是观测到HC值下降的源头。根据电感测量得到,σS和HC的变化导致在100kHz的起始磁导率从500增加到1000以上(见图5)。
4结论
在空气中以500℃退火120分钟后,使等离子体喷涂MnZn铁氧体的体积电阻率ρ值提高了4个量级。这种电阻率大的改变源于晶界电阻率ρgb值的提高。等离子体喷涂MnZn铁氧体涂层的柱状微观结构,加之高的晶界电阻率,在高频应用中使涡流损耗减至最低的想法可达到,与传统叠层变压器磁心同样的水平。低温退火后,它们的软磁性能也得到了改善,认为这是Zn和Mn的定域和长域重新分布的结果。预计,退火后磁滞回线变窄将降低磁滞损耗。希望,要进一步降低HC值。在100kHz的起始磁导率升到1000以上,说明通过其他性能的改善,这些等离子体喷涂MnZn铁氧体涂层有望达到实用的水平。
参考文献
Q.Y.Yan.et al., IEEE Trans. Magn., 2003,3106~3108.
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